當前,由于經濟放緩等因素影響,社會用電增速下滑,部分地區電力需求不旺。顯然,這對電力企業的經營將形成巨大壓力與挑戰。為此,電力企業積極行動,采取應對措施,以緩解不利影響。然而,這是否也可成為推動電力改革、理順矛盾的契機?
供需變化對電企的影響
一方面,今年以來,我國電力工業依然保持近年來的快速發展勢頭。據中電聯統計,今年1~9月,全國電源基本建設完成投資2166億元,新增生產能力(正式投產)5648萬千瓦,全國6000千瓦及以上發電設備容量同比增長13%。電網基本建設完成投資1843億元,新增220千伏及以上變電容量13403萬千伏安、線路長度21656千米。
另一方面,當前我國用電增速下滑,部分地區電力需求略顯疲軟。中電聯統計數據顯示,今年1~9月,我國全社會用電量2.63萬億千瓦時,同比增長9.67%,為今年首次跌到10%以內。占全社會用電六成左右的重工業用電增速為10.4%,比上年降低7.3個百分點,是導致用電增速放緩的最重要因素。其中,北京、天津、河北、山西、四川、寧夏等六個地區9月當月全社會用電量同比出現了負增長,下降幅度分別為5.12%,2.5%,6%,2.27%,1.7%,10.71%,北京、天津、河北已經連續兩個月出現負增長。
電力供應與需求的不同步增長,社會用電增速下降,必然會影響到電力企業。對發電企業最直接的影響,是導致設備利用小時數的下降。前9個月,全國火電設備累計平均利用小時數為3805小時,同比減少165小時。當然,各地區遭遇的具體情況不同,體現出強烈的不平衡性,部分地區累計不到3000小時,有的地區累計已經接近5000小時。廣西、四川、內蒙古、云南四個地區的發電設備利用小時數下降500小時以上,而海南、安徽、甘肅、廣東等地區卻上升150小時以上。
對電網企業而言,直接影響其售電量。據了解,今年1~9月全國售電量21629億千瓦時,同比增長11.52%,增速較今年前幾個月有較大下滑。部分企業售電量出現負增長,比如四川省電力公司9月份售電量為78.84億千瓦時,同比下降了1.13%,為近年來月增速首次下降。
增供擴銷背后的矛盾
面臨電力需求不旺帶來的經營壓力,電力企業紛紛積極應對。有的電網企業相繼推出一系列應對措施,這是值得肯定的。但是部分具體措施隱含的矛盾不容忽視,比如“加大對市場的研究和分析力度,積極尋找新的增長點,努力增供擴銷”,其背后的矛盾包括:節能減排已經被國家提升到了前所未有的高度,而增供擴銷是盡量多地銷售電力電量,意味著消費更多能源,排放更多煙塵、二氧化硫、氮氧化物等,與節能減排形成沖突。
這種矛盾是顯而易見的,電網企業為何“明知故犯”?據分析,其中很重要的方面,在于對企業及其負責人的考核。目前的考核體系中,經營業績屬于重要內容,這對企業行為有著很強的引導作用。面對不利形勢,電力企業自然要想方設法提高售電量,完成考核指標。一般而言,企業追求利潤最大化、保值增值、投資回報等是天經地義的,考核其經營業績也是應該的。但是電力作為基礎性產業,將經營業績作為重要考核內容是否妥當?部分電網企業人士希望考核體系有所調整。
事實上,這也是擺正電網企業定位的問題,究竟需要什么樣的電網企業,需要電網企業做什么?對于這個問題,政府、用戶和電網企業本身可能有不同的回答。但是否應該共同認識到,電網企業更多承擔的是社會服務職責?購售電價格是完全由國家調控的,對電網企業的考核或應更側重服務方面?考核經營業績有一定必要性,對控制工程造價、降低管理成本等有積極作用,但重要性是否應當降低?
此外,需要引起高度重視的是,不可再陷入電力短缺與過剩的循環怪圈。這是有前車之鑒的。不應為了增供擴銷,而置差別電價政策于不顧,形成不應該的優惠電價政策。同時,電力需求側管理應當繼續深入開展,確保電力的有效消費。
利用好供需變化的契機
綜合分析,我國電力供需形勢變化給電力企業的經營造成了影響,但也給電力工業的改革與發展帶來契機。
值得注意的是,應對電力需求不旺,四川省電力公司相繼推出的舉措中包括:做好直購電試點工作,擴大和培育電力市場,拉動增量市場發展。直購電改革是我國電力體制改革的重要內容,有關方面也在大力推進。但從2002年底啟動新一輪電力體制改革以來,推進較為緩慢,只在吉林、廣東省各啟動了一個試點。那么,從四川省電力公司推出的舉措看,當前的電力供需形勢能否成為推進直購電改革的契機?電力改革的其他方面,是否也可因此向前推進一步?
近年來,我國電力工業快速發展,每年投產規模甚至突破1億千瓦,很快扭轉了用電緊張局面,但也存在無序發展、一味做大等問題。目前電力供需形勢發生較大變化,是否可以以此為契機,進一步將電力工業納入科學發展軌道?如何制訂科學的電力工業發展規劃,引導電力工業可持續發展?
此外,當前電力需求形勢的變化,也在一定程度上緩解了煤炭供應緊張局勢。進入8月份,全國煤炭市場晴雨表的秦皇島港煤炭庫存居高,煤炭價格也因此有較大幅度的下滑。從8月上旬到10月下旬,熱值500大卡的煤炭每噸下降了200元~300元!笆袌雒,計劃電”的矛盾如何調和,煤電之爭可否借此理順? |